人民(mín)網長沙11月(yuè)5日電 近日,由鐵建(jiàn)重(chóng)工(gōng)主持的《大直徑硬岩(yán)隧(suì)道掘(jué)進(jìn)裝備(TBM)關(guān)鍵技術研究及(jí)應用》和浙江(jiāng)大學主持、鐵建(jiàn)重工參與的《全斷麵隧道掘進共性技術研究開發》兩項國家“863”課題順利通過科技部組織的技術(shù)驗收。
大直徑TBM關鍵技術研究及(jí)應用課題於2012年立項,研發團隊通過曆時3年的自主攻關,成功突破了(le)大直徑TBM整機設計、刀盤刀具設計、驅動係統設計與集(jí)成、關鍵部件狀態檢測、隧道及掘進信息監測、TBM配套(tào)施(shī)工及製造技術等TBM核心技術研究,於2014年12月成(chéng)功研製出國產首台大直徑TBM。
國產首台TBM於2015年3月在吉林引鬆供水工程(chéng)始發掘進,並在今年8月成功(gōng)掘通引水隧洞。在掘進期間,TBM最高日進(jìn)尺86.5米,最(zuì)高月(yuè)進尺1209.8米,月平均(jun1)進尺661.59米,刷新了國內敞開式TBM施工新紀錄,標誌著國產(chǎn)TBM在重大水利設施、國防戰(zhàn)略工程中發揮了重要作用(yòng)。
隧道掘進共性技術研究(jiū)開發課題也於2012年立項,圍繞(rào)大直徑TBM和超大直徑泥水平衡盾構共性技術開展研究,鐵建重工(gōng)與(yǔ)浙江大學共同研(yán)製的TBM支撐推進換步(bù)試驗台,實(shí)現了TBM支撐推進換步(bù)工(gōng)序順應性控製理論的驗證,同時課題研(yán)發的盤形滾刀(dāo)高效破岩技術和基於粘性(xìng)離合(hé)的TBM刀盤驅動多源(yuán)脫困技術成功應用於樣機研製,解決了現有刀盤破岩效率(lǜ)低下、被困時輸出扭矩不足的(de)問題。
驗收(shōu)會(huì)上,專(zhuān)家組(zǔ)聽取了(le)課題組匯報、審閱了驗收材料、考察了研製現(xiàn)場(chǎng)、觀看了施工現場視頻、經討論和評議後(hòu)認為:兩(liǎng)項課題完成了規定(dìng)的研究內容,達到了考核(hé)指標(biāo)要求。依托課題成功研製了國產首台大直徑敞開式TBM,打破了國外技術長期壟斷,推動了我(wǒ)國大直(zhí)徑全(quán)斷麵隧道掘進裝備施(shī)工(gōng)產業進步。驗收專家組一致同意通過課題驗收。(胡清(qīng) 蘇翠俠)